5月11日16:00,一期装置按计划刚开始安全停车,稍早两天停车进入抢修的二期空分现场SH711201蒸汽加热器周围,这个运行十几年来首次抽芯进行查漏消缺的项目跟前,就聚集了好多抢吃第一口螃蟹的人。
这个螃蟹好吃吗?不是,而是难以下口。当检修人员用螺栓松动剂进行除锈,依然是“吱吱吱”才一扣一扣艰难拆卸下上封头的螺栓及附属管道,打斜铁起开上封头缝隙,起重将大吊车扎好位置,吊车仪表显示到7吨,换热器芯子仍然纹丝不动时,检修人员就意识到遇到了麻烦问题!检修部门片区负责人宋国庆在装置刚停车,就安排这个项目要早动手。因为是十多年来首次抽芯,万一遇着难题就可能影响整个一、二期抢修的进度节点,这还真遇着问题了?而且难点是没有观察孔可以看清内部结构,本来也就5吨的芯子为何在这么大的力下就起吊不动了呢?设备所在双甲车间负责人王琨知道情况后也紧赶到现场,及时联系设备厂家——杭州制氧机厂了解设备的详细结构。大家通过厂家发来的设备结构图仔细分析原因,同时商讨了几种检修方案,及时开始尝试。
起重队长辛程听说起吊遇到难题后也迅速赶到现场,结合丰富的吊装经验,仔细查看分析后,安排多个角度观察每加200公斤力后发生的细微变化。在排除疑似栽丝影响起吊的原因后,又在下部的冷凝液进口管等两处管道用千斤顶小心用力往上顶,同时观察吊车仪表上起吊力量的显示变化。为了防止管道变形,技术员又及时设计、安排加工了插入管道的补心。在经过两天几十次不懈安全尝试后,11日上午,在上部吊车起吊,下部千斤顶配合往上用力下,当起吊力量逐渐加到8吨半时,换热器芯子被成功抽出。在芯子转运至602厂房的过程中,因为芯子超长,灵机一动的起重人员,采取了“二龙戏珠”的方式,两车配合,纵向将芯子安全运抵检修场地。
目前,检修人员及工艺人员配合,通过仔细进行查漏分析,已根据泄漏情况及时制定出检修方案。这个难吃的螃蟹,在大家的齐心努力下,抢着吃下了第一口。