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一二期大修 |  气化变换工段触媒更换正有序进行中
发布时间:2023-10-11     作者:石琴  来源:合成车间  浏览数:1912   分享到:

10月11日,合成车间气化部分重点检修项目R1500、R1502变换炉催化剂更换工作正在有序进行中。自去年5月一期装置大修后,变换炉已连续运行500多天,内置钴钼催化剂活性下降,为保证变换炉后期运行变换效果,使一氧化碳低于厂控指标1.5%,制出合格工艺气,保障气化装置后续平稳运行。此次大检修,针对触媒卸出、更换、填装的工作是车间重点检修项目之一。

10月11日,合成车间气化操作人员在现场配合进行变换炉触媒装卸工作.jpg

由于该项目存在多种特殊作业,风险性较高,车间领导高度重视,在检修前就针对该项目的具体实施工作,制定周全详尽的方案,大到明晰落实与乙方上海阳申石化设备安装有限公司的各自职责,小到包括前期准备、触媒卸出、装填等每一步施工步骤的周密部署。同时,为严格落实公司检修安全、环保要求,保障体系、应急预案、保卫措施均达到有章可循、有专人落实。

自变换工段停车,工艺操作人员历经二十多个小时的精心操作,在确保设备完成泄压、氮气置换、降温、倒盲板等工艺流程,监测触媒温度由270℃降至30℃左右后,才算是完全具备检修条件。由于此项目涉及多项特殊作业的交叉进行,车间领导反复强调,有关该项目的受限空间、吊装、高处等作业的票证办理需更加严格,各技术人员、安全人员严格过程监督,确保全程监护,在安全这条红线上首先做到不出一丝纰漏。

触媒本身具备特殊化学性质,接触氧气易升温,存在自燃风险。为保证触媒不被气化,现场操作人员需不间断地向变换炉内通氮气,以确保炉内微正压供气正常;工艺值班人员则在中控室通过对变换炉温度数据的实时监控反馈,进一步保障对新触媒的保护。同时,为减少触媒卸出后与氧气的接触时间,操作人员利用提前准备好的铁桶和干冰,将卸出的触媒直接装入其内并封存,不仅降低了触媒自燃的安全风险,同时也减少了触媒抛洒带来的环境污染。

截至发稿,触媒卸料工作正在有条不紊的进行中,人员各司其职,目前大约已卸出24桶,为此重点检修项目优质高效地完成打下坚实的基础。