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制气车间:小技改实现大节能
发布时间:2024-04-23     作者:肖欢  来源:制气车间  浏览数:2367   分享到:

为进一步促进公司绿色发展,制气车间积极开展节能降耗项目,自3月份以来,该车间以气化工段704乏热回收项目作为降本增效的切入点,优化改造灰水处理热量回收流程,使灰水处理运行更加合理化、精细化。

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经过前期一系列充分准备工作(管道气密、冲洗吹扫,调试阀门),该车间气化工段乏热回收装置终于达到开车条件。计控电仪部副部长贺捷坤、制气车间主任昝智峰、工艺副主任韩晓亮及相关专业技术人员早早来到中控室,对开工方案进行再一次确认,明确分工。车间管理人员为掌舵手,外操为现场执行者,内操为生产运行把控者,时刻紧盯工艺参数,确保开车过程中热力系统平稳运行。在车间的带领下,内外操完美配合,于22日下午5时一次开车成功。

图1 4月22日,计控电仪部副部长贺捷坤、工艺副主任韩晓亮及相关专业技术人员与现场配合乏热回收开车工作。肖欢 摄.jpg

据了解,该装置在原工艺流程基础上,开展一系列优化措施。对应增加换热器、分液罐、调节阀、管路,热电偶等。旨在提高外送脱盐水的温度,同时降低S15蒸汽消耗;降低704的六台循环水换热器的热负荷、水耗;节约用煤量。

经计算,该装置总计每天可回收热负荷104400kW,折合目前彬州公司用煤量,全年实际节约原煤约9700t,每年节约成本562.6万元。切实提高了蒸汽资源利用率。