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合成车间:筑牢安全防线,保障生产平稳运行
发布时间:2024-06-25     作者:赵悦  来源:合成车间  浏览数:1326   分享到:

6月24日,经过六天紧张有序、昼夜不停的奋战,在生产部、计控电仪部、合成车间全体参与人员的紧密配合,合成车间空分工段漏点处理安全顺利消除。

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6月18日,在合成车间空分冷箱氧含量定期分析检测中,显示液氧泵P01冷箱过桥氧含量高于正常量,当班人员立即通知车间技术人员,车间迅速组织复查、分析,判断为液氧泵连通管线存在氧气介质漏点。漏点不消除,一旦冷箱氧含量持续升高,极易造成装置设备停车停运。空分装置是渭化公司所有生产装置生产用气的重要提供“源头”,若突然停车,必将影响到公司整体生产。面对险情,车间第一时间启动应急预案,组成以车间主任带头,生产部、合成车间技术员及各班组成员参与的“应急小组”。经风险研判,首先调整生产系统至安全运行状态,停运P01,将P02负荷率提升至100%以满足后续生产需要。

消除隐患,刻不容缓。在随后的卸珠光砂及查漏过程中车间各级干部及生产骨干分兵4组,昼夜兼程,在作业现场,认真监护,严防死守,工作人员积极克服作业空间狭小、低温、富氧以及窒息环境等不利因素,查找并处理了PV8645阀体密封面的隐蔽漏点,处理结束,“查漏小队”再次进入设备内部进行二次复检,以确保各处压板螺丝紧固,漏点得到彻底消除。

24日18时10分,氧氮分析合格,液氧泵P01冷箱氧含量降至正常值,空分装置终于恢复高负荷生产状态,确保了渭化公司各后续装置的正常生产秩序,也为安全月的工作落实增添了一笔重彩。