大检修之一线报道
您当前所在位置是:隐藏专题 > 大检修之一线报道
气化车间循环利用 节约检修
发布时间:2013-09-05     作者:赵银刚  来源:气化车间  浏览数:11074   分享到:

按照公司“安全,优质,高效,节约,文明,准时”的检修要求,气化车间在保证安全、环保、优质的检修前提下,通过与修造部、质检部、外围检修公司等单位的密切协作,在检修用件的循环利用方面下功夫,力图做到检修不浪费,实现节约检修。

一是各类设备零件的再利用。首先是各类管件,如阀门、法兰垫片、压力表等,检修拆出的这些用件,不能因为旧了就随便丢弃,而是送往修造部、质检部等部门进行检测,对于符合使用标准的用件再次回装使用;其次是对除氧槽V1408-1,2的鲍尔环的再利用,运行一段时间后,鲍尔环表面会结一层厚厚的灰垢,不能满足正常使用,所以先用化学洗涤的方法除掉鲍尔环上的灰垢,然后将清洗后合格的鲍尔环回装,实现再利用。

二是15工段变换触媒的再利用。经过一段时间运行15变换触媒会发生部分触媒老化,导致整个变换床层催化活性下降,不能满足正常变换需求,因此检修时要对其进行更换。在通过与外围公司沟通协商后,公司和车间决定对原先旧的、但达到活性标准的催化剂加以筛选,然后将重新筛选出的催化剂与新催化剂混合共同回装,进行重新再利用;这样既不会影响触媒性能的正常发挥,又节约了检修成本。此项能回收利用旧的催化剂47m³,约占此次催化剂总装填量的40%